鸡西矿业公司平岗矿选煤厂:降成增效结硕果
“通过技改齿板来提高电煤热值,年创效25万元;年节约筛板费10万元、配件费3.6万元;介耗指标全公司选煤厂最低……”这是鸡西矿业公司平岗矿选煤厂今年在降成增效事情上的闪光点。
今年以来,平岗矿选煤厂细密团结洗选事情现实,牢靠树立“过紧日子”的头脑,在优化工艺系统、修旧利废上做文章,点点滴滴降本钱,方方面面增效益,凝聚协力做好降成增效事情。
优化工艺系统,严酷管控介质质量。“我们介耗是全公司选煤厂最低的,这极大降低了洗煤本钱,有用增进选煤厂效益最大化。”平岗矿洗煤副总工程师高志英说。为了把本钱管控指标落到实处,平岗矿选煤厂在降低介耗上,起劲优化选煤工艺系统,把重介系统中的粗煤泥所有门离出来,接纳TBS滋扰床分选机举行分选,通过此项工艺可以使重介系统中的细颗粒镌汰,脱介效果更好,还会使介质质量更好,从而降低介耗。同时,针对装备治理,该选煤厂每季度做好全厂重介系统介耗剖析,通过手艺职员采样、化验、绘制表格,严酷比照总结后,制订响应步伐,以此优化脱介环节。“所有的磁铁矿粉入厂前每车都采样、化验,只有及格才华卸车,缺乏格坚决退回。”高志英说。该选煤厂真正做到了从源头上管控介质质量,使其切合工艺要求。
降低本钱,加大修旧制新力度。该厂一连加大外矿煤入洗,仅10月份就入洗外矿原煤五万余吨,大大降低洗煤本钱。同时,该厂还起劲制订修旧利废及小改小革妄想,拓宽接纳复用和修旧利废规模,以及自制加工件的应用,随时维修损坏的滤板,使收回的旧配件、旧质料变废为宝。该厂自制加工两台脱介牢靠筛,把脱介筛、脱泥筛替换下来的不锈钢筛板和聚氨酯废旧筛板使用到牢靠筛上,今年1—11月份,为选煤厂节约牢靠脱介筛筛板用度10万余元。
手艺攻关,提升自主立异能力。该厂原煤车间破碎系统由于井下煤种爆发转变,手选处置惩罚能力缺乏,导致部分矸石进入破碎机,齿板磨损严重,部分物料的破碎粒度无法抵达50mm,凌驾洗煤粒度上限,致使洗选系统入洗难题,超限矸石污染电煤。为节约齿板本钱支出,经该厂立异事情室现场组织研究设计出图加工,在齿板齿牙处装置加工件,延伸齿板齿牙长度,缩小齿板间隙,包管破碎粒度。刷新后既解决了破碎机经常粒度超限影响电煤热值的问题,又节约质料支出。别的,为节约TBS锥形阀的质料本钱支出,经该厂研究设计,自主出图加工锥形阀,节约配件本钱的支出。刷新后,不但节约了磨练替换阀门的时间,又包管了TBS运行及指标的稳固,年可节约配件用度3.6万元。
平岗矿选煤厂把“全历程管控、全系统提升”的治理理念落到实处,真正做到了降成有“道”,增效有“方”,实现效益最大化。